揚子石化重整氫氣增壓機組實現“無人駕駛”

2020-06-19 23:01:57 sunmedia 1880


日前,揚子石化通過技術攻關,成功實現了150萬噸/年重整裝置氫氣增壓機組的全自動控制,再也不需要崗位人員專人定點24小時跟蹤監(jiān)控,實現了“無人駕駛”。截至7月中旬,該機組實現自動化控制、安全穩(wěn)定運行超過半年時間,每年可降低蒸汽消耗超過500萬元。

  氫氣增壓機組是芳烴重整裝置的關鍵大機組,它的作用是將裝置生產的氫氣增壓后送出界區(qū)。該機組是采用蒸汽透平驅動的、設有高壓缸和低壓缸兩段壓縮的大型離心式壓縮機,是石油化工裝置中比較復雜的關鍵設備。

  揚子石化重整氫氣增壓機組控制系統(tǒng)是由國內某大型壓縮機廠家進行集成和編程組態(tài)。自2013年裝置開車以來,該機組運行狀況一直不太理想。重整反應產物分離器壓力無法與汽輪機轉速實現串級控制,兩段防喘振均不能投自動控制,長期以來處于半自動控制狀態(tài);并且,兩段防喘振閥門長期不能全關閉,均需要保持一定的開度,造成了蒸汽能耗的浪費;增壓機組運行不穩(wěn)定,需要崗位人員專人定點24小時跟蹤頻繁操作,機組控制操作強度大,給裝置的安穩(wěn)生產帶來了難題。

  重整增壓機組運行控制難題一直是石化行業(yè)的通病,在兄弟企業(yè)中常有發(fā)生,很多企業(yè)通常采用“推倒重來”的方式,將增壓機組防喘振系統(tǒng)的軟硬件全部換掉,投資數百萬;并且,現場動作較大,施工周期較長,風險較高。

  經過充分的調研和反復論證,揚子石化決定開展技術攻關,立足現有的控制系統(tǒng)硬件和軟件,大膽實施防喘振控制系統(tǒng)的優(yōu)化改造。為此,去年6月份開始,由揚子石化機動部牽頭,組織芳烴廠、電儀分公司等單位,成立聯合攻關小組,開展技術攻關。機動部帶領攻關小組與國內機組控制系統(tǒng)著名廠商專家團隊聯手,根據增壓機組運行兩年多來收集的運行參數,進行大數據分析,確定了有針對性的優(yōu)化方案:主要包括入口壓力控制優(yōu)化;引入反應產物分離器壓力超馳控制;增設壓縮機負荷限幅控制功能;修改喘振線和防喘振線;增設機組性能控制;增加防喘振閥線性化處理功能等。去年11月份利用重整裝置停車的機會,攻關小組完成了優(yōu)化程序的下載和安裝調試。

  去年底,揚子石化重整裝置氫氣增壓機組防喘振控制系統(tǒng)優(yōu)化改造項目順利完工,投入運行,機組成功實現了全自動控制和安全穩(wěn)定運行,全面滿足了工藝包對機組的控制要求。并且,相對于“推倒重來”,揚子石化全部改造費用僅為兄弟企業(yè)的1/10。今年6月份,在中國儀器儀表學會主辦的“互聯網+壓縮機”安全控制專題會議上,揚子石化重整氫氣增壓機組防喘振控制系統(tǒng)改造的成功經驗得到了行業(yè)肯定,目前,開始在全行業(yè)推廣學習。

????更多有關磁力泵的知識文章,請百度搜索“上海家耐磁力泵廠”官網,(https://www.shcilibeng.com)更豐富、更全面的“磁力泵”、“高溫磁力泵”、“高壓磁力泵”、“高溫高壓磁力泵”、“氟塑料磁力泵”原創(chuàng)知識文章、技術資料、故障解決方案等您來分享!銷售咨詢技術熱線:02164096960 ;13601667253。

未知來源
免責聲明:商媒在線所提供的信息及圖片除原創(chuàng)外,有部分資訊和圖片從網絡等媒體收集而來,版權歸原作者及媒體網站所有,商媒在線力求保存原有的版權信息并盡可能注明來源;部分因為操作上的原因可能已將原有信息丟失,敬請原作者諒解,如果您對商媒在線所載文章及圖片版權的歸屬存有異議,請立即通知商媒在線,商媒在線將立即予以刪除,同時向您表示歉意!

最新資訊