揚(yáng)子石化改進(jìn)污油回?zé)捘J綄?shí)現(xiàn)原油價(jià)值最大化

2020-06-19 23:01:57 sunmedia 3609


1月3日,揚(yáng)子石化煉油廠實(shí)施了由回?zé)捿p污油項(xiàng)目的優(yōu)化措施,有效解決了生產(chǎn)難題,增加了焦化的汽油、柴油等液體收率,降低了污油回?zé)拤毫?,?shí)現(xiàn)了原油價(jià)值的最大化。

在石油煉制過程中,必然會(huì)產(chǎn)生各種輕污油。以往煉油廠采用的是將二次加工裝置的輕污油送至原油罐,再由2#常減壓裝置進(jìn)行回?zé)?,但此模式在一定程度上給效益最大化帶來了沖突。由于二次加工的輕污油來自不同裝置,雜質(zhì)多,硫含量高,含有烯烴等不飽和組分,成分復(fù)雜。在回?zé)捿p污油期間,為了避免對(duì)航煤質(zhì)量產(chǎn)生影響,2#常減壓裝置必須停止生產(chǎn)航煤,造成了一定的效益損失。同時(shí),這種加工模式影響了公司的原油加工總量。

為此,揚(yáng)子石化煉油廠開展技術(shù)攻關(guān),優(yōu)化內(nèi)部流程,增設(shè)了2#焦化裝置回?zé)捿p污油項(xiàng)目,將油品車間輕污油罐沉降切水后按照一定流量直接進(jìn)焦化分餾塔進(jìn)行回?zé)挕?/p>

1月3日,該項(xiàng)目正式實(shí)施投運(yùn)后,2#焦化裝置嚴(yán)格按照輕污油回?zé)挿桨?,操作人員密切監(jiān)控分餾塔的壓力、溫度等關(guān)鍵參數(shù),防止輕污油帶水或回?zé)捔窟^大導(dǎo)致分餾系統(tǒng)大幅波動(dòng),保持裝置的安穩(wěn)運(yùn)行。

目前,2#焦化裝置在確保裝置生產(chǎn)安全平穩(wěn)的前提下,輕污油回?zé)捔恳呀?jīng)達(dá)到100噸/天,所有工藝參數(shù)均處于正常工藝卡片范圍,初步達(dá)到了預(yù)期效果。

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