2020-06-19 23:01:57 sunmedia 4299
馬鋼三鋼軋總廠日前攻克棒材生產(chǎn)線冷床裙板定位難題,不僅大幅提升棒材生產(chǎn)線成材率,減少故障停機(jī)時(shí)間,保證生產(chǎn)順行,而且減少了電耗及備件消耗,年直接可創(chuàng)效益和降本達(dá)370多萬元。
今年年初,該總廠針對棒材生產(chǎn)線冷床裙板定位不準(zhǔn),產(chǎn)生大量的非定尺,造成設(shè)備的損壞及生產(chǎn)的延誤,以及人工處理廢鋼產(chǎn)生的不安全等因素,長期影響棒材成材率等各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)提升,制約棒材生產(chǎn)瓶頸的現(xiàn)狀,把這一難題作為該總廠今年征集的亟待解決技術(shù)難題之一進(jìn)行重點(diǎn)攻關(guān)。
為解決這一久而未決的技術(shù)難題,該廠專門組織技術(shù)人員通過在現(xiàn)場持續(xù)觀察、收集數(shù)據(jù),并針對每秒17米以上軋制速度的棒材品種規(guī)格觀察,發(fā)現(xiàn)棒材在冷床輸入輥道的運(yùn)行軌跡有規(guī)律可循,即可根據(jù)規(guī)格品種的不同來控制輥道電機(jī)運(yùn)行的數(shù)量,來改善冷床裙板定位效果。針對這一線索,攻關(guān)組立即拿出實(shí)施方案,并著手展開大膽嘗試。經(jīng)過現(xiàn)場反復(fù)調(diào)試,攻關(guān)組不僅完全解決了目前棒材冷床裙板定位不準(zhǔn)的難題,而且因控制輥道電機(jī)投入數(shù)量的創(chuàng)意設(shè)計(jì),有效減少了電耗及備件消耗,年間接降本70萬元。
據(jù)介紹,攻克的這項(xiàng)技術(shù)難題,是目前國內(nèi)同類生產(chǎn)線在每秒17米以上的軋制速度,4米定位空間的條件下,成功解決冷床定位的典范。?